公司2021年首口下古碳酸盐岩气藏开发井获高产

8月16日,公司2021年首口下古定向开发井大牛地气田D1-559井在马五4-7亚段酸压获得高产,目前日产气4.4万方,是标准的2倍多。井口压力、产量保持上涨态势,吹响了2021年大牛地气田下古气井试气、投产的号角!

D1-559井是大牛地气田2021年下古开发方案的定向井,由研究院部署。完钻井深3140米,在下古奥陶系马家沟组钻遇马五4、马五5、马五6、马五7亚段等多套储层,整体以裂缝-孔洞型储层为主,垂向上叠合发育,气层厚度达42.1米,钻遇效果达到地质方案设计目的。

下古碳酸盐岩地层受多期岩溶改造、断裂及古地貌等因素的影响,储层空间上叠置关系复杂,展布特征不明确,如何针对岩溶储层复杂的储层空间分布开展立体井网部署是实现碳酸盐岩气藏少井高产的关键。技术人员以问题为导向,综合实钻井资料,通过微地貌与岩溶叠合发育程度关系研究,结合物探蚂蚁体、瞬时频率属性及孔隙度反演等手段开展地震地质一体化联合攻关,精细刻画下古岩溶储层叠合发育区,开展井位优化部署,最大化提高下古气藏储量动用程度及单井产量。

D1-559井由工程院负责工艺设计,采用四寸半小井眼固井完井,与常规五寸半套管完井相比,进一步缩短了钻井周期,套管、钻井液等材料消耗和岩屑产出量减少35%-45%,提速降本效果明显。

针对该井目的层各压裂段垂向间距小,隔层遮挡效果差等特征,设计前置液阶段采用变排量控缝高压裂工艺,主加酸阶段采用大排量高低粘度酸交替注入酸压技术,利用两种酸液粘度差形成粘性指进,增加酸蚀裂缝壁面非均匀刻蚀程度,提高裂缝导流能力。

同时,为减少酸压后返排液异味,该井配套了氮气气提+氧化+液碱中和的撬装式除异味装置,试气过程中异味得到有效控制,有力支撑了大牛地下古气藏的产能释放。

D1-559井的试气成功对大牛地气田下古立体开发具有积极地推动作用,进一步增强了下古碳酸盐岩气藏高效开发的信心。(崔璐 李凌川 唐明远)


信息来源: 
2021-08-18