油气勘探开发荣获集团公司 11 项大奖

公司贯彻集团公司决策部署,围绕油田板块加大油气勘探开发力度和稳油增气要求,深化研究、精细管理——

 

 

天然气商业发现奖2项、油气重要突破奖2项、天然气高效开发奖7

 

1215日、18日召开的集团公司2020 年度油气勘探、开发总结会上,分公司荣获集团公司油气勘探开发11项大奖。其中年度天然气商业发现奖、油气重要突破奖各2项、“十三五”天然气高效开发奖7项。公司贯彻集团公司决策部署,围绕油田板块加大油气勘探开发力度和稳油增气要求,深化研究、精细管理,勘探开发硕果盈枝,为“十四五”跨越式发展夯实了基础。

发现奖:东胜气田新召区带天然气勘探商业发现、大牛地气田大98、大48等井区天然气勘探商业发现;突破奖:大牛地盐下奥陶系天然气勘探重要突破、彬长地区油气勘探新突破。高效开发奖:东胜气田获规模上产增效特别贡献奖、高效开发气田奖,复杂气藏差异化排水采气工艺获技术创新创效奖;大牛地气田获高效开发气田奖、奥陶系马五5气藏评价获天然气高效滚评价项目奖、气田综合调整项目获天然气高效增加经济可采项目奖,气田高效开发调整关键技术获创新创效奖。

科学部署高效勘探,取得新突破新发现

在集团公司2020年度油气勘探总结会上, 何发岐代表分公司作了题为“创新创效绘蓝图继往开来铸卓越---十三五勘探成果暨2021年部署”的专题汇报,就分公司2020年勘探计划执行情况、“十三五”成果与“十四五”规划以及2021年勘探部署做了汇报。

2020年分公司勘探工作坚持地质工程一体化推进接替领域新突破,勘探开发一体化加快储量升级动用,地质地球物理一体化提高部署质量,取得了四大成果。

一是风险勘探取得导向性突破。长探1 井在盆地南部彬长区块盒1、盒7段试气,日产天然气分别获得601026837方,取得导向性突破,揭示了鄂南盆缘古生界天然气良好的勘探前景。大深1井在马二钻遇泥质碳酸盐岩烃源岩,在马四段试获天然气5456/, 证实了大牛地气田深层具备较好成藏条件。杭深1井揭示了中元古界长城系地层发育、沉积特征,并钻遇4层含气层,展现盆地古老地层具一定的勘探潜力。

二是商业发现夯实接替性阵地。杭锦旗新召区带持续一体化分层次部署,战略展开取得油气商业发现,提交规模探明、控制储量,夯实了东胜气田上产新阵地;战略突破什股壕区带获得油气新发现,进一步夯实鄂尔多斯盆地北部大气区资源基础。“大牛地之下找接替”取得商业发现,战略展开下古生界岩溶储层和断裂较发育的小壕兔低凸、石板太斜坡,提交探明储量超300亿方、预测储量超400亿方,夯实气田持续稳产接替新阵地。富县区块战略展开牛武区带碳酸盐岩岩溶气藏取得商业发现,提交控制储量350余亿方,展示了公司跨越发展接替新阵地。

三是石油勘探评价找到新类型。2020年持续开展中生界石油“断缝体”刻画,精细描述镇泾区块和彬长区块24条断裂带,对榆林子、玉都等“断缝体”进行刻画,重点解剖累产万吨井高产主控因素,地质物探一体化部署,玉都、早胜断裂带红河204、泾1、泾河55、泾河75试获工业油流,证实了“断缝体”油藏良好的勘探开发潜力。提交镇泾探区长8油藏探明储量300余万吨,提交彬长探区长6油藏控制储量600余万吨、长8油藏预测储量700余万吨。

四是维权扩权并重,多领域探索,扩大资源阵地。2020年加大外围勘探力度,实施3口预探井,发现重要好苗头;页岩油气、煤层气、煤炭地下气化等非常规资源项目推动。

攻坚克难开新篇,创新引领铸“牛”魂

1218日,集团公司2020年度油气开发总结会在北京召开,吕新华参会,何发岐代表分公司作了题为《攻坚克难开新篇,创新引领铸“牛”魂——“十三五”开发成果暨2021年部署》的专题汇报,针对分公司“十三五”开发成效、“十四五”开发工作部署以及2021年重点工作进行详细阐述,公司油气开发管理部经理刘小波作了东胜气田高效开发典型交流汇报。

“十三五”期间,大牛地气田细描河道砂体与剩余气,东胜气田细分气藏类型优化开发政策,下古开展先导试验探索岩溶缝洞型气藏,推动油气田稳产、上产。

大牛地气田硬稳产基础逐步夯实。大牛地气田连续八年实现30亿方稳产,2020年气田产气量稳中有升,产量超31亿方。“十三五”期间,面对新区接替不足、老井递减快的双重压力,一是创新形成三大沉积体系单砂体构型技术,完成了气田单砂体精细描述及29套单砂体建模表征;(下转第2) (上接第1)二是持续加强剩余气描述与井网优化调整。落实调整潜力497亿方,按照“井型匹配、井距优化、效益评价”逐级约束加密部署,新建产能11亿方,采收率提高五个百分点;三是全力推进大幅提高单井产量试验。从井位精细部署、全过程储层保护、密切割大规模压裂、一体化管理等方面迭代提升, 24口试验井日平均初产4.4万方,较邻井提高1倍、EUR提高50%,内部收益率达13.4%, “少井高产”证实老区调整资源潜力大、技术挖潜空间大;四是大力开展老井精细分类治理,形成基于四线六区的“泡排+”差异化治理对策,加快二次增压工艺配套,开井率和生产时率稳中有升,2020年综合递减率降至5.3%,稳产基础更加牢固;五是大牛地下古先导试验获得高产,在大48富集区探明首个碳酸盐岩岩溶气藏,储量274亿方,落实了高效建产阵地。

东胜智能化气田高效建成。“十三五”期间,气田持续规模上产,累计建产20.5亿方,2020年产量突破15亿方。一是强化气藏精细描述,精心描述微幅构造、精细呈现河道心滩、精准刻画气水展布、确识别含气甜点,为找到气藏“甜点”装上“放大镜”“显微镜”;二是细化复杂类型气藏方案优化与精细部署,形成了“混合井型+丛式井组”开发模式,实现复杂叠置气藏立体动用;三是形成井组协同防漏+小井眼优快钻完井技术,攻关穿层、混合水密切割储层改造工艺,配套井下节流+长距离串联混输清洁采气技术;四是强化地质工程一体化打磨,实施一体化经营,地上地下反复融合,各专业同步优化,产能建设提效显著,气层钻遇率提高5个百分点,单井产量提高30%,高效建产5.8亿方;五是东胜气田智能化建设形成规模效应。实现“井场信息化+集气站无人值守+气田中控中心”三级管控,配套智能加注系统,生产效率提高近5倍。(李雪晴陆骋韩蕾王路)

信息来源: 
2021-01-06