看清气层真面目 摸实气井真家底

采气一厂加强攻关储层单砂体精细刻画、单井动态储量计算等技术,确保大牛地气田高质量硬稳产——

在大牛地气田十余年开发历程中,直井单层开采、直井多层合采、全水平井开发等技术在不同开发阶段无缝衔接应用,确保气田连续13年上产。

目前,大牛地气田已进入精细挖潜阶段,必须更精细地找到剩余气在哪个层、哪个区块,更精确地计算出剩余气量还有多少,才能采取有效措施开发出来。

“我们加强攻关储层单砂体精细刻画、单井动态储量计算等技术,确保大牛地气田高质量硬稳产。”采气一厂研究所所长徐卫峰说。

单砂体精细刻画,看清储层真面目

地下深处的大牛地气田,储层呈现“横向复合连片、纵向多层叠加”特征,仅上古生界就有7套大的产气储层。

过去,每套储层提交探明储量是将整套储层看作气层计算。但其实这些大的储层中间仍有泥岩等隔夹层,并不全是气层。例如,山西组有好几个小层,层与层之间是没有储量的。如果把山西组地层都当作气层计算,就会造成较大误差。

“气田大17井区,原来提交探明储量172亿立方米,现在通过精细评价,实际储量仅有65亿立方米。说明之前提交储量比较粗放。”采气一厂研究所副所长黄启忠说。

通过精雕细刻单砂体,技术人员把储层展布情况搞清楚,部署新井时就会心中有数。如果储层砂体展布范围较大,就可以部署水平井,否则就要采取其他方式。

看清储层真面目,技术人员还可以根据已部署井的控制范围,结合储层平面展布情况,判断能否再部署一口加密水平井。

按照这一思路,技术人员今年在大牛地气田部署加密井65口,已投产的12口新井收到预期效果。

单砂体刻画精细,技术人员还可针对砂体不同厚度优选压裂规模,遇到多层叠加储层时可实施穿层压裂,沟通多套砂体,以获得最大单井产气量。

动态储量计算,摸清单井家底

“通过计算单井动态储量, 我们就知道该井的剩余储量有多大,不但为部署新井提供依据,而且为老井是否采取措施作业提供参考。”黄启忠说。

单井动态储量计算,涉及单井范围内的储量、泄气半径、井网井距等参数。计算出动态储量,再减去采出气量,就等于剩余动态储量。

动态储量计算方法有物质平衡法、历史拟合法等。为确保计算准确,华北油气分公司勘探开发研究院与集团公司勘探开发研究院结合,分别采取不同方法“背靠背”研究,再对接数据。如果误差不大,说明数据可信度较高;如果误差较大,再继续分析研究。

技术人员计算动态储量发现,有6口新井的位置属于剩余气较少区域,因此被取消,避免低效投资。

同时,依据老井动态储量计算,可以分析出该井潜力有多大。如果还有潜力,但产气量偏低,那就可能是井筒异常造成的,可以采取相应措施作业进行治理,恢复正常产量。

有的老井经计算剩余气较少,采取措施作业不能产生效益,就暂时放弃。

老井措施改造,遏制气田递减

大牛地气田目前共有1600 余口生产井。其中,早期施工的直井400余口。

这些直井原来均是单层开采,由于地层压力下降加之井筒结垢,导致气井低效或无效。及时对这些老井实施转层压裂改造,打开其他气层,低效老井就能重新上岗做贡献。

还有不少气井因水淹关停, 做好关停井的复产工作,对遏制气田产量递减也起到重要作用。

去年,大牛地气田新井投产仅14口,年产气量贡献仅1334万立方米。他们依靠措施作业、恢复关停井等措施,年累计增气达1.14亿立方米。其中,42口措施井增气量达2500 万立方米,气田综合递减率由原来的18%左右降至10.7%

今年,采气一厂继续加大气田措施作业力度,计划实施措施改造50多井次,增气8300万立方米。

技术人员一方面通过单井测井二次分析,了解单井纵向层位潜力,提出转层压裂建议;另一方面结合储量计算,分析气井是否因结垢、砂堵而减产,提出大修维护方案。目前,该厂已实施18口措施井,成功率达100%, 累计增气约400万立方米。

针对气井因压力下降造成产能不能释放的情况,该厂今年计划对38座集气站实施二次增压工程,加大气井与管道之间的压差,增加产气量,预计今年增气3800万立方米。其中, 已投产运行的49号站,日增气3.5万立方米。(马献珍 李红)

信息来源: 
2018-09-11