储油罐进液连通分离法降费有“方”



“自年初推行‘储油罐进液连通分离法’以来,已累计节约电费3万余元。”1023日,采油一厂采油管理一区经理王克洋在月度经济效益会上,对采油二班自主实施的“金点子”赞不绝口。

2018年以来,采油一厂依据甘肃地区年太阳总辐射量平均为5755兆焦/平方米、年平均日照时数在2508小时的自然条件,按照太阳能热水系统和空气源热泵热水系统的各自特点,推行“太阳能板+空气源热泵+电加热”单井集成加热模式,代替发油点原油处理主要依靠燃煤锅炉加热循环脱水,实现了源头减投入、运行降成本。

“是否有更好的方法将单井集成加热模式利用的更充分、更节能降耗?”今年以来,随着采油管理区把成本核算包干到班组后,这如个突其来的想法,就一直在采油管理二班张腾飞的脑海中萦绕。“年太阳总辐射量和年平均日照时数等自然条件我们无法改变,那是不是能在原有的生产方式上找到装置优化的关键点呢?”

针对这个问题,张腾飞带领班组人员积极探寻单井集成加热模式效益点。对HH12P27井原油脱水发油点空气源热泵机组的供热流程进行优化,先后开展利用油水分离的排出水余热对储油罐加热、来液进罐后集中加热等方案的研究论证,逐步摸索出原油脱水耗电量最少的“储油罐进液连通分离法”。通过对比油水分离和空气源热泵机组电量消耗之间的关系,最终采用在储油罐进液中预留三个相邻的储油罐,首先集中对中间罐进液、加热,油水分离后,低含水的液量继续保存在罐中,排出水通过罐下联通阀进入相邻两具罐,减少了对两具储油罐热能输送过程中的损失。

“储油罐进液连通分离法”经过试运行,在所有储油罐原油脱水工作不受影响的情况下,使空气源热泵机组的日均节电252度,日节约费用138元。目前,此法已在全区8个原油脱水发油点推广。(刘新颖)


信息来源: 
2021-11-10