采气一厂优化机组维保程序,不但节省了保养费,还带动大家想办法挖潜降本——
采气一厂的压缩机没有想到,给它“量体裁衣”的维保,竟然形成降本减费“蝴蝶效应”,不但节约了“真金白银”,还帮助了采气一厂的产量提升。
“量体裁衣”增效益
按照压缩机保养规定,运行超过4000小时的压缩机组需要进行二级保养。采气一厂优化机组维保程序,为压缩机机组“量体裁衣”,根据每日机组运行工况,通过压缩机故障率、气质洁净程度,综合判断,在保证安全的前提下,将运行平稳的机组扩大免二级保养范围。此举不但节省了保养费还减少了停机对产量的影响。
“一台机组可减少2万左右的保养费,20余台就是40万。”采气一厂设备管理室元东方掰着手指在算账。
截至上半年,采气一厂已将115次计划维保优化至91次,节约费用160余万元,同时提高机组运行时率0.2个百分点,产量影响从2500万方降至1700万方以下。
降本减费产生“蝴蝶效应”
“以每台机组节省50升润滑油计算,上半年维保可降低2000升润滑油消耗。”设备管理室元东方说起压缩机维保滔滔不绝。
润滑油作为压缩机不可缺少的辅料,直接影响了设备的磨损、密封、降噪。采气一厂强化润滑油油质检测,每月以送检为主、自行利用便携式仪器检测为辅助等手段,将运行状况较好的机组在维保中利用原润滑油,有效减少了油品消耗。
“在维保过程中,我们通过检测磨损裕量等手段,根据运行情况更换刮油环组、气阀总成,单台机组备件成本可节约1万元以上。”元东方说。同时,利用维保期间一并实施压力容器打磨及空冷器清洗作业,减少停机对生产影响,也提高了效率。
通过减少润滑油、机组备件更换,在停机时进行作业等内容,行成了维保期间降本减费“蝴蝶效应”。
推进国产化降成本
“目前,我们正在有序推进国产化备件、润滑油替代工作,它具有性价比高、采购周期短,供应较稳定的优点。”采气一厂杨冠华说。
上半年,采气一厂压缩机备件润滑油国产化已全面开展,通过替代调研、选型、试点试运行等流程,目前已在19号站、32号站、35号站、37号站开展试点工作,同时, 国产化备件已完成试点厂家选择、现场测绘、备件加工等工作,计划下年度进行试运。7月底杰利阳机组备件国产化将进行现场应用实验,实施后可实现替换位置成本下降40%-50%,为年度生产经营任务的完成提供保障。(李文昕)