诊治 3 小时节约 4 万元

“行啊,李航,经过你这么一捣鼓,排液撬又能自动排液了——”


“行啊,李航,经过你这么一捣鼓,排液撬又能自动排液了,解决了我们冬季生产的大问题!”1216日,在一场小雪之后的东胜气田JPH-33井场,采气二厂采气管理一区巡检班小李朝着被油污蹭成“大花脸”的调度李航竖起大拇指。

JPH-33井日产天然气2.4万方左右,是东胜气田66井区产量最高的一口气井,虽然产量高,但井内出液也多。东胜气田大部分场站已推行无人化值守,这口井在6月份也安装了数据远传和视频监控系统,同时在现场配备了自动排液撬,产出液在排液撬内达到一定液位后,就能自动排到储液罐里,其功能与家里卫生间的马桶排水装置大同小异。随着杭锦旗工区的气温日趋寒冷,再加上每天排液较多,自动排液撬就“罢工”了。为了不耽误生产,负责管理这口井的采气管理一区巡检班,只能每天分早、晚两次派人上井手动排液。队部距离井场有30公里,外面天寒地冻不说,光来回路上就得120公里,而且还有其它边远井要巡,对于巡检工来说,可是个“老大难”问题。

这天上午,李航拿出排液撬的图纸和说明书仔细研究了一番,又向设备厂家打电话咨询,摸清了问题的症结后,下午2点半,带着几个巡检工上井维修。要想维修排液撬,必须得先打开位于撬体最上端的阀盖,可紧固阀盖的整圈螺栓都锈蚀了,几个人用尽全力才慢慢松动。这时的井场气温在零下二十多度,西北风裹着片片雪花,吹在脸上如刀割一般疼,而现场没有一点可以避风的地方,实在招架不住了,几个人就轮流躲到车里暖和一下,稍微缓过来后继续拆卸。足足用了1个多小时,螺栓终于卸完了,可阀盖还是纹丝不动,原来是冻住了。由于阀盖高度刚好位于他们胸部位置,四个人都用不上力,于是找来砖头把自己垫高,又用撬杠转着圈的一点点撬动,半小时后,阀盖终于被打开了。李航探进头查看,里面和之前判断的一样,浮球定位杆由于长期受作用力的影响而弯曲变形,不能直接作用浮球活动, 致使直径30多公分的浮球卡在阀门底座上,最终导致自动排液撬无法正常工作。接下来, 他们抓紧时间,把配件逐个拆下来,取出变形的定位杆,李航拿回车里校直,由于手都冻麻了,他用了足足10分钟, 才将直径5毫米的定位杆校直。几个人没有停歇,轮换着开始安装,仅用半个多小时,定位杆、浮球和其它配件便安装到位。

“打开阀门试一下,应该没问题了。”拧紧最后一道螺丝后,李航用手背抹了抹脸,对旁边的小李说。

下午5点半,随着管道的产出液汩汩流入罐内,浮球很快被顶起,在到达预设的液位后,只听“吱”的一声,自动阀门被打开,产出液随即流入储液罐,排液撬终于“复工”了。

“每天少来2次,我们就能多跑两个边远井,月度工作计划能提前1周完成,这油料费、人工费加起来一年能省4万元,行车安全风险也大大降低。”在返回的路上,巡检班班长刘振云盘算着,脸上露出了笑容。(远航)

信息来源: 
2019-12-31