院厂联手研究优选平衡式节流器 东胜气田推广应用降本明显

截止1213日,东胜气田推广应用低成本平衡式节流器超100井次,作业一次成功率达90%以上, 不仅实现了工具的安全下入和稳固座封,而且有效延长了工具有效期。目前,单套节流器工具最长有效期超1000天,从根本上解决了以往老式节流器频繁发生失效的问题,有效提高了井下节流气井开井率。同时,单套平衡式节流器相比压差式节流器价格降低了1.7万元,累计降低投资170余万元,技术降本效果明显。

东胜气田主要采用的是“井下节流,低压集输”的开发模式,即将节流器装置安装在油管适当位置,来实现井筒节流降压,一方面改变了水合物生成条件,有效防止水合物生成;另一方面降低了地面管线承压能力,降低了地面投资,实现了气田低成本清洁开发的目的。东胜气田前期开展了2口井压差式节流器先导试验,在生产过程中节流器频繁发生失效现象,造成井口和地面管线超压而引起频繁关井,开井率低,仅为38.7%,严重影响气井正常生产。

为此,工程院和采气二厂技术人员开展联合攻关,通过对节流器失效原因进行深入分析,发现压差式节流器坐封方式是依靠弹簧弹力来实现初封,再依靠节流压差来实现完全密封,其结构固有缺陷导致开关井时压差变化大,会对胶筒产生较强冲击力,引起胶筒损坏而不密封,极大影响了节流器使用寿命。

找到病症后,工程院和采气二厂技术人员就马不停蹄地联合制定针对性对策,对节流器工具进行了技术调研和内部结构剖析,优选出了适应性强的平衡式节流器,它相对于压差式节流器具有以下三个明显优势:第一,它是依靠钢丝和锁紧机构坐封,密封可靠;第二,增加了解锁机构和泄流通道,提高了打捞成功率;第三,增加设计了防砂机构,防止气嘴的刺坏。平衡式节流器提高了工具稳定性和安全性,满足了不同复杂工况气井的安全下入要求。(周舰)

信息来源: 
2017-12-27