甲醇回收率提升2%节约成本17万元

 

 

“我们通过优化含甲醇地层水净化参数,使甲醇精馏回收装置的回收率由95%提升至97%,节约成本17万元。”810日,采气一厂净化厂厂长朱德春高兴地说。

大牛地气田位于陕西、蒙古交界,冬季气温最低达到零下30摄氏度,极端的严寒天气,气井在生产过程中携带的地层水,极易发生冻堵而无法生产,要防止气井冻堵就需要在气井内注入甲醇,这些甲醇会随着地层水排出,为避免甲醇污染环境,降低生产成本,这些产出的地层水要经过净化厂净化,将甲醇提取出来进行循环再利用。

该净化厂所用的甲醇净化装置出厂的设计标准仅为90%, 那么还有10%的甲醇无法回收,造成较大浪费,20152016年,厂里通过技术改造,使甲醇的回收率提升至95%,今年他们对这一指标仍然不满足,继续进行技术革新。

在每年45月份期间,随着气温逐步变暖,注入甲醇的数量逐步降低,直至停止注醇。这期间,随地层水出来的含醇浓度就低于5%,如果不提高甲醇的提纯度,这部分甲醇就要浪费,且存在环保风险。

今年6月,通过进一步模拟实验,持续优化甲醇回收装置压力、温度、给料量等参数,使提醇精度再提升了2%, 实现了低浓度含醇污水的处理,确保了甲醇的回收。61015日,共计处理小于5%低浓度含醇水4454立方米,回收甲醇129.8立方米,节约成本17万元。

在每年冬季来临之前的910月份,气井所注甲醇将逐步增加,在这2个月期间,也会产生甲醇浓度小于5%的地层水。“这期间,运用低浓度含醇处理技术,还可以回收5000 立方米左右甲醇浓度小于5%的地层水,再次增加甲醇回收量, 多创效益。”朱德春介绍说。(马献珍付豫蓉刘云云)

信息来源: 
2017-08-28