不躺井就是最大的效益

采油一厂全体将士以公司“334561”发展战略为引领,以“创标杆、争一流”为主题,全力打好“天然气建产进攻战、原油上产攻坚战、降本提效持久战”三场战役,力创效益开发标杆,给力公司卓越企业建设,献礼建党100周年

 


来自采油一厂系列报道 采油管理五区


320日,采油一厂采油管理五区数据显示,在注采管理方面,该管理区降本增效成绩显著。躺井率比上年同期下降1.6%,减少检泵2井次,节约成本7万元。

该管理区将实现油井长寿命作为攻坚创效点,树立“不躺井就是最大的效益”理念,深化躺井问题剖析、寻找举升问题短板、优化相应治理措施,延长油水井生产周期,实现了躺井井数和维护井次有效下降。截至日前,该区“长寿井”占开井总数的比例高达25%,免修期超过1200天的“寿星井”达8口,其中ND17-3井免修期更是长达2207天。

做好源头优化

“要打造油水井6年不动管柱,实现油水井长寿命生产,绝非一朝一夕,我们从去年就开始了策划。”该管理区经理高峰坦言,这是一项光荣而艰巨的使命。

该管理区技术人员首先对50口生产油井井筒、生产情况等进行调查,并历次躺井情况进行分析。经过研究分析,油井出现躺井无外乎结垢、结蜡、腐蚀、偏磨等原因,其中管杆偏磨和腐蚀是导致油田躺井的主要问题。对此,该管理区对该管杆组合进行了优化调整,配套内村油管,并制订优化了后期加药、清蜡措施。

同时,为减少维护作业井数,降低维护成本,该区从设计源头入手,加大油井控躺、治躺力度。以油井井史、油水井井筒地层条件、三维井眼轨迹,以及油井生产现状等资料为依据,合理优化工程设计。

截止日前,监测油井动液面200余井次,静液面120余次,功图测试130余井次。通过资料分析油井产能状况,为4口油井制订了泵升级、上提泵挂、下调冲次等优化措施,平均延长检泵周期200天,累计节约作业及材料费用7万元。

做好“一井一策一工艺”

“单单静态设计做得好还远远不够,现场作业跟踪,掌握第一手资料,针对现场发现的新问题、新情况,及时动态调整工艺也是极为重要的一环。”高峰说,“要保持油井稳产,科学合理的防护措施非常重要,‘预防为主、上修为辅’是延长油井免修期的根本。”

在油井日常管理中,他不断强化油井生产过程管理,坚持“一井一策一工艺”的控躺管理思路,以油井井史档案为依据,针对性地做好井筒热洗、加药的日常“保健”,并把每一次修井作业当作“查病因、治病根”的有利时机,防治结合,逐步形成单井“健康管理法”。

通过严格执行热洗规程,合理划分预热、化蜡、排蜡、巩固四个阶段,使热洗效果更为明显;合理制定加药制度,根据油井后期维护作业实际情况,及时调整加药量,使加药更具有针对性,最大程度地延长油井的生产周期,减少停井时间。

同时,主动对控躺治躺中的问题详细分析,完善“二级扶躺机制”,减少躺井延长免修期;开展油藏精细对比研究,生产动态变化分析,优化油水井常规措施方案,延长老井寿命。通过努力,减少检泵3井次,减少作业费用10万元。

丰富低成本手段

科学技术是第一生产力,该管理区在工艺技术研发应用方面也颇为用心。

他们希望通过解决油井内的小问题来避免躺井的发生。比如,对本身液性腐蚀的油井,采取完井尾管加防腐剂,腐蚀速率高井段下内村油管配合防腐杆的使用延缓腐蚀速率。

与此同时,该管理区还通过优化工序来提高作业效率。针对断杆油井,在条件允许的情况下,检查打捞油杆替代检泵。实施断杆打捞作业1井次,单井次缩短作业周期2天,节约作业费用2万元;对于卡泵井,细化分析卡泵类型,对由于蜡卡导致躺井的坚决采用大排量热洗进行解卡,共实施热洗解卡3井次,成功2井次,节约费用7万余元。

此外,该采油区将油井管理责任分解到每名管理干部、技术员和班组岗位员工身上,做到人人肩上有指标,保障油井稳产、长寿。该区“长寿井”占开井总数的比例高达25%,免修期超过1200天的“寿星井”达8口,其中ND17-3井免修期更是长达2207天。

(付绪凯 何龙 陈威)

 


信息来源: 
2021-04-08