采气一厂:攻坚创效“效”出彩

2020年,分别提前1天、32天、41天完成天然气、液化气、凝析油产量奋斗目标

 

2020年,采气一厂在提前10天完成30.61亿方天然气产量基本目标的基础上,又提前1天圆满完成31.61亿方天然气产量奋斗目标,超年度奋斗目标445万方。另外,分别提前32天、41天完成液化气、凝析油产量奋斗目标, 分别超奋斗目标1300吨和2800吨。

这是采气一厂在公司坚强领导下, 认真贯彻落实集团公司、油田板块和分公司年度工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,聚力强基固本,狠抓提质增效,统筹疫情防控和生产经营工作取得的重大成果。

统筹防控与生产,最大限度降影响。在严格落实防控部署的同时,统筹推进复工复产,从防疫物资、专业医疗诊断、管理措施三个方面有序安排员工返岗。强化应急生产组织,从讲政治、保民生的角度积极与政府沟通协调,完成37辆各类通行证办理,解决乡村级单井道路封堵18条,果断增设首站、4052号站临时污水卸车点,保障了42613758方采出水的顺利转运,仅仅3天便将封路对产量“腰斩”的影响恢复至较低水平,为全年完成奋斗目标打下了坚实的基础。

深挖资源,筑牢稳产根基。采气一厂逐步形成并完善“泡排+”为主的差异化老井综合治理技术。通过地质潜力分析,摸排有潜力关停井111, 20.7万方,年累计增产近4000万方, 做精做细成熟工艺,保障常规井稳产。在此基础上,积极引进智能柱塞、负压采气、解水锁、同井采注等新工艺应用330井次,累计获得增产7455万方。积极推进下古含硫井开发,形成单井雾化除硫+单井撬装脱硫+集中脱硫技术系列,有效释放高含硫井产能,含硫井日产量接近46.7万方,年累计产量8405万方,为下古规模建产和效益开发提供了保障。

加强研究,夯实技术应用。采气一厂充分利用动静态资料,利用钻、测、录、动态监测及邻井生产数据,提出选层选段建议及储层改造等源头设计优化建议,水平井储层钻遇率由88.3%提高到90.3%,日平均初产由2.16万方升至2.50 万方,均创近年最好水平。加强工艺技术应用,提高石油工程施工效率。全面推广小井眼丛式井技术,(下转第2) (上接第1)通过实施二级结构水平井等措施,平均钻井周期同比缩短了38%,单井钻井投资减少近100万元。对标长北,联合焦恩,按照“联合-消化-自主”的思路,开展大幅提高单井产能合作,形成“精细研究部署、紧密跟踪优化、全过程储层保护、密切割大规模压裂、高效现场管理”一体化开发管理技术方法和高效开发模式。

统筹调度,提升运行效率。完善以“生产调度为中心”的大运行体系建设。推进石油工程提速提效,加强协调各专业间的工作衔接,优化各环节作业时间,钻井、试气的平均周期同比均达到30%以上降幅,各类非生产作业时间均有较大降幅,钻井搬迁安周期同比缩短38.64%,钻井完井到试气搬迁上井同比缩短24.42%,试气搬迁上井到开工同比缩短35.4%。加强大型设备管理,优化完善压缩机管理体系,压缩机综合运行时率达到96.86%,压缩机站场平稳高效运行。自主开展干线清管,3条干线、6条支线累计清出积液1734.14方,干线管网压差平均下降0.3MPa50台二次增压站压缩机日耗电下降2.3KWh,日节约电费约1.15万元,有效提高了管网运行效率,并验证了清管最佳时机的准确性。全力推进重点工程,实施地面建设“五化”管理,倒排每项重点工程投产计划,明确各项工序时间节点,每周对标、分析,查找原因、制定措施,2号脱硫站工程、二次增压、采输水工程、大杭迁线、输水北一线、单井管线等工程全部按计划实施,把疫情造成影响和损失全部抢了回来。(傅任勇李文昕)

信息来源: 
2021-01-12