天然气生产进度在线上运行、凝析油和液化气产量超额完成“持续攻坚创效”任务目标、成本费用控制在计划指标内——
12月1日,笔者来到大牛地气田生产运行指挥中心,大屏幕上显示着11月30日采气一厂年度生产目标任务完成的动态数据:1-11 月份累计完成天然气产量28.85亿方,完成年度任务的91%;生产凝析油3.53万吨、超年度任务目标1329吨,生产液化气1.91万吨、超年度任务目标92吨……
“天然气生产进度在线上运行,凝析油和液化气产量均超额完成‘持续攻坚创效’任务。我们还把挖潜增效贯穿于天然气生产和产能建设的各个环节,成本费用控制在计划指标内。”采气一厂副厂长李旭光进一步解释说。
数字数据的背后,是采气一厂加快新井产能释放、挖掘老井产量潜力结下的硕果。
盘活气井产量,达到颗粒归仓
“为了全力推进非管道气的回收,今年共开展5口试气井天然气回收作业,累计回收气量341.2万方。同时,对因高产液、压力低无法进站贡献产量的气井,实施气液混输增压进站流程改进,3口井增产260.4万方。不仅如此,还在26号集气站进行放空气的回收实验,经过实施增产48.8万方。在零散井回收回注方面,11口井增产556.9万方。通过这些措施,有效盘活低效井及放空气产量,累计回收气量1207.3万方,减少资源浪费。”采气一厂生产运行室主任马红全娓娓道来。
针对低压井排液困难等问题,该厂采用单井增压、集气站多井增压,推广负压采气工艺,所实施的2座集气站、10口单井增产299万方;开展柱塞气举试验31口井,增产255万方;引进同井采注采气工艺,目前已实施4口井,增产3万方/天。针对一批影响产量的水淹井和积液井,采气管理二区通过对气井的取液检测实验,测量液样氯离子的含量,确定了井内水的来源通道,为水淹井采取切实有效的排水措施提供了治理方案依据,进一步提高了水淹气井的复产成功率。
该厂采气管理六区对长停井DP39S井进行复产作业,该井水气比每万方高达30方,稳产难度大。采用井口混输增压工艺成功复产后,实现了持续稳产。他们对2口长停井所实施了混输增压工艺技术,日增加产量达到1.2 万方,为高水气比井的治理提供了新思路。
开展综合治理,挖掘老井潜力
采气一厂把挖掘关停井潜力、恢复老井产量作为重要工作来抓,年初对311口关停井进行了摸排,根据潜力及治理的难易程度,分两批选取111口井进行了措施治理,现已治理106口,日恢复产量21.6万方。
“‘持续攻坚创效’行动以来,我们开展协力攻关,通过采取地质气藏潜力评价、冲砂井段优选、实施储层保护、连续油管钻铣滑套、水平段冲砂、分段气举、生产管柱优化等一系列技术措施,把长期关停的出砂井DPT-110、DPS-65和DPS-220井成功地‘救活’,日增产气量达到2万方,形成了水平段砂埋井的一整套综合治理技术。”该厂开发研究所党支部书记蒋文才做了介绍。
D1-3-2井因原试气层位产量较低,一直处于关停状态。该厂开发研究所技术人员针对储层的平面展布特征,确定了优化压裂施工参数、合理加大压裂规模、实现低品位储层产量贡献的技术路线,通过对该井山1、山2等三套层位实施补孔、加大压裂规模,延长压裂缝长,日产天然气达1.5万方。
该厂采气管理六区从地质潜力评价、气藏动态分析、工艺措施等方面着手,对油管堵塞井DPS-132井,制定了治理复产方案。通过气举憋压疏通、环空生产、井口排液气举等技术措施,日恢复产量1万方。
推进能耗优化,实现节能降本
“为了进一步降低能耗,采气一厂把淘汰高耗能设备作为节能降本的突破口,今年提前安排部署大牛地气田40台高耗能变压器和104台高耗能机泵的淘汰工作。”该厂设备管理室主任杨冠华说。
该厂在工艺革新中找准结合点,全方位地致力于节能降耗工作,为提质增效提供保证。推进钻机燃料“气代油”项目,今年实施6口井,增加天然气销售67.2万方。在压前井筒处理、压后压井冲砂、泵送桥塞、顶替等工序中,全面推进压裂返排液的重复利用,已应用71口井,使用压裂返排液20486方,节约费用超500万元。加大新能源利用力度,在7个井组现场设置空气能光互补电源系统,为生产提供清洁电源。
为了实现节能降耗,该厂完成了大牛地气田处理站增压单元、压缩机房等关键区域的照明改造。用新型泛光环保的LED灯替代高耗能灯,每年可节约电费6万余元。采气管理一区通过合理优化压缩机运行工况参数,在保证产量的基础上,对7台机组的转速进行了下调,实现机组运行效率的有效提升,日节约用电3000千瓦。净化厂加大修旧利废力度,结合生产实际进行改造革新,利用废旧管线对所辖处理站不含醇流程进行了改造,进行了三项专用工具的自主革新,降低了物资采购成本,为实现全年降本增效目标奠定了基础。(杨大超佘雪见)