“排污阀阀杆处又有点渗漏,可能密封填料又需要更换了,我记得好像是刚更换没多久啊!”采气一厂管理一区4号站值班员工牢骚道。
“这种橡胶填料就是容易磨损,听说5号集气站通过试验用石棉填料代替这种橡胶填料,效果不错,哪天我去取取经。”该站站长回复道。
阀套式排污阀是集气站场中低压排污使用最频繁的阀门。由于开关频繁且长期和含油污水的接触,很容易造成阀门橡胶填料的损坏,造成填料处渗漏。以分液罐阀套式排污阀为例,站场每天降压带液,就要不断地进行转液,完成一次专业操作要开关该阀门2次,使用频率高,密封材料磨损较快,导致阀门在阀杆处渗漏。基本每个月都要更换一次密封填料,如果在更换过程中,密封填料压得太紧又会造成阀门开关困难,如果不及时维修,阀杆很有可能也会被腐蚀。长期的维修更换,增大了员工的工作量,同时,也造成了大量的物资消耗,与降本增效相背而行。
为了解决这一问题,管理一区集气站员工通过摸索, 利用石棉填料代替原来的橡胶填料,有效解决了橡胶填料磨损、腐蚀问题。石棉填料有吸水膨胀的特性,膨胀后与排污阀内聚四氟乙烯填料紧密结合,阀门密封问题也得到有效解决。二者完美的结合,既防止了阀门的渗漏,杜绝了安全隐患,又节约了物资、节省了人力。
目前,这种改造已经在全区范围内推广应用,除隐患降成本效果良好。(杨晓艳)