用技术保障气田绿色生产

 那份和谐的生态画卷中,有他们做出的努力,工程院——

走进大牛地、杭锦旗工区,抬头就能看到成片的白云;放眼望去,一丛丛沙柳随风摇曳,一棵棵红色的采气树点缀其中,坦然又安静,与白云、沙柳交相辉映,一幅和谐的生态画卷跃然眼前。这份景色里,就有工程院人为了推进气田绿色发展所做出的点滴努力。作为一个研发、服务单位,工程院一直在用工程技术,保障气田绿色生产。

井下节流井排水采气技术

东胜气田是分公司天然气产量阵地之一。为了保障气井正常生产,支撑东胜气田天然气开发滚动方案顺利实施,工程院技术人员自主研发了井下节流排水采气技术。高压集采气工艺在冬季生产过程中,气井容易因为压力、温度等因素影响发生冻堵,而解决的办法只有往井内注入甲醇,这些甲醇从井内随地层水返出后, 还要拉到净化厂进一步净化,重新回收甲醇,不仅成本增加了,也存在环保风险。

 截止201810月底,井下节流排水采气技术现场应用167口井,井筒水合物“零生成”,实现“零注醇”生产,气井生产时率提高至99.1%,保障东胜气田清洁稳定生产,累计节约甲醇379600 方。每年越冬生产期间,单井所需甲醇用量260L/d。每加注一方甲醇,全成本比不加注甲醇增加106/方就可以节省四千万元。

无毒高效水合物防治技术

大牛地气田需要解决水合物防治及含醇污水环保问题, 保障气田绿色有效开发,工程院技术人员优选出无毒高效水合物抑制剂,优化加注工艺、加注制度,形成高效环保的水合物防治技术,确保气井连续生产。技术人员优选10种抑制剂在相同条件下水合物生成时间,对材料进行二次优选再进行优化配比,最后优选最佳浓度进行抑制剂性能测试。

通过35口井加注试验,堵塞频率较加注甲醇明显降低,平均单井水合物防治成本相比甲醇可节约239.44元,单井成本降低了35.52%,效果显著。该技术若在大牛地气田低压井中推广应用,每年可减少注醇量2万方,具有可观的环保及经济效益。

低成本清洁绿色采气技术

为了形成东胜气田低成本清洁采气技术,技术人员优化高压采气停醇时机,降低甲醇加注量;优选出适合东胜气田的环保水合物抑制剂、并形成配套低成本清洁生产工艺;优化完善低压采气工艺,通过整体技术应用缓解含醇污水处理压力和环保压力,为气田低成本绿色开发提供技术支撑。新型环保抑制剂无毒性、用量低、可回收、可解除和预防冰、水合物堵塞。

该技术在东胜气田1号集气站试验后,在东胜气田推广应用。2017年该技术已在东胜气田7个集气站112口生产井推广应用。降低污水处理费用177.4万元,节约长距离污水拉运费403.2万元,也大大的降低了环保风险。2018年冬季生产仍继续应用该项技术,涉及10座站37口井。(赵茜)

信息来源: 
2019-07-10